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双螺杆造粒机_JDL_双螺杆造粒机

阅读:297次    日期:2025-01-21 20:38:35

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双螺杆造粒机_JDL_双螺杆造粒机剪切元件 b K45 |5156 混合、熔融d 72136) 用于输送物料, 通过输送元 件 e 72172 螺距和螺 槽的变化 建注:1)4 5。指捏合盘转角,为36mm,其它类同;2)72指螺距为72mm,其它类同。5指有5个捏合盘,3 6指元件总长度36指总长度为36mm,左指螺纹转向PA66、增韧剂EPDMgMAH和其它助剂,进行高速混合后加入GF, 用双螺杆挤出机挤出造粒。将GFRPA66粒料干燥后用注塑机在表1所列的注塑工艺条件下制成试样。14性能测试弯曲强度按GBIT93412000测试,试样尺寸为(800 20)mmX(10 d-O5)mmX(4 5-02)mm;缺13冲击强度按GBT1 0431993测试,试样为Ⅱ型试样C型缺口;GF含量按GBT2577-1989测试。2.结果与讨论21不同螺杆组合对GFRP^66挤出工艺的影响双螺杆挤出机的螺杆由螺杆元件构成。所用的螺杆元件及其规格见图2、表2。经反复试验发现, 使用不同的螺杆组合对GFRPA66挤出工艺和GFRPA66材料的性能有很大影响。表3列出3种不同的螺杆组合及其挤出效果;表4为采用3种不同螺杆组合时挤出GFRPA66的工艺条件由表3可知,3种螺杆组合方式中,1 螺杆组合挤出工艺较差,2 3 螺杆组合挤出工艺较好。图31 螺杆组合挤出时剪切不完全的成簇长玻纤与正常挤出料粒的比较。造成这种现象的原因主要是1 螺杆组合为追求材料中G F长度的最大化, 忽略了增强体系中含有的耐剪切的高强G Ff581bbf0d3cb72e31c6de541137a998.jpg其结果导致对GF的剪切效果差, 同时排气段元件使用不合理也导致了其排气效率较低。2 3 螺杆组合则在排气段使用了导程较长、螺槽较深的9696输送元件替代1螺杆组合使用的导程较短、螺槽较浅的72172输送元件,且在剪切螺杆温度/℃ 机头温度/℃ 熔体温度/℃ 螺杆转速/rm1 n-1 喂料转速/rm1 n-1 主机电流/A一段 I二段 I 三段l 四段 I 五段 235-275 235-280 150-240 3O-gO 90g5245—285 l 245—285 l 245—280 l 240—275 l 235—275注:1)3#螺杆挤出时,主机电流较大,为1 0 511 0A3 3 种螺杆组合方式及其挤出工艺情况螺杆组合 螺杆总挤出工艺情况塑化加料殷 剪切段 气段 出段 长度 mm4515196 9696 K45。/556 5656、 挤出口模处常有长约13cm的成簇长G F外露,使挤出72365656 K45。/536 56112 7236左、 56112X2 2036 料条相互干扰而使料条断开, 56289696x272/ 过 多的措接断 条极易堵K45 556K45。/556565672144X2 5o56 144x25656 塞切粒机, 对切粒工序有影响,且挤出料条中空、表K45。/556 5656 7236K45。/556 面粗糙, 吸附冷却水较多

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